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工完成高溫應力釋放的實驗品,正好被李國成搶過來精加工這部分部件。想想當時改造曙光1966型機床時,大部分時間都是等待應力釋放。

李國成負責的機械加工量最多半個月就全部完成,接下來的關鍵是遊絲的選擇,受限於材料,目前只有圖紙。透過劉姨幫忙找了相關部門,但是基本沒有滿足要求的,與其等待,不如自己想辦法實驗了,不要忘了這裡是軋鋼廠,是具備特種鋼生產能力的。

透過查詢資料,遊絲的技術要求為:

1、具有給定的彈性特性;

2、較少的彈性遲滯現象;

3、較小的溫度係數熱彈性係數;

4、良好的防磁效能和抗蝕效能;

5、螺距相等;

6、絲的重心應儘量與幾何中心一致。

以上大部分效能的實現都和材料有關,加工對於李國成來說反而是最簡單的。透過資料知曉遊絲用金屬細絲經冷軋、繞絲、定形而成的阿基米德螺旋狀盤簧,是一種能產生反作用力矩的彈性元件。

這個任務可以交給易師傅,自己需要考慮如何實現遊絲和絲槓的同步關係。

兩天後,找到易師傅溝通專業遊絲的可實現性。

“小李,已經找了技術科最擅長材料研究的工程師幫忙設計和實驗,前面五條容易實現,但是最後一項沒有專業的工具,沒有辦法實現‘絲的重心應儘量與幾何中心一致’的設計要求”,易師傅這幾天明顯憔悴許多。

想了想自己原先的設計,同步現在還沒有徹底搞定,現在遊絲又比較難搞,那就沒有必要繼續原來設計,打釘主意後,李國成道:“一大爺,能夠滿足前5條就非常不錯了,您幫忙按照圖紙生產10條樣品,我修改一下設計,現有的遊絲應該夠用”。

聽說能夠滿足要求,一大爺明顯鬆了一口氣。

李國成在圖紙上勾勾畫畫,最後還是放棄了同步聯動,增加一組齒輪,帶動遊絲旋轉,遊絲只完成長度計量的工作,去除之前主動功能。

想通後,就著手修改圖紙,下班前終於完成,至此半自動車床的製造難題全部解決,接下來就是等待其他部件的加工了。

到時由李國成親手完成精加工,有了第一臺高精度機床,那麼後續的量產機床就像是雞生蛋,蛋生雞,只要資金夠用,很快就完成了全國基礎加工能力的整體提升。這就是工業母機的威力,完全是正激勵。

想想後世,由於技術被封鎖,老大哥也心懷不軌,人才又沒有成長起來,導致國產機床失去了創新能力,只重視數量不重視科研,生產機床的質量不升反降,機床維護成本升高,利用這樣機床生產的產品次品率急劇升高,造成了資源的極大浪費。

改開後,各個生產企業都牴觸國產機床,紛紛申請購買國外產品,即使國外已被淘汰的機床也比國內的先進太多,那可是落後最少兩代的技術,國外機床生產企業一看還又這好事,大量傾銷,進一步壓縮了國產機床的進步空間,直到新世紀才有所起色。

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