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低融點越高,在攪拌過程中鐵水含碳越來越低,如果溫度不夠鐵水就會慢慢變成稀粥一樣開始凝固!
這樣會導致裡面的鐵水形成一塊塊的鋼團,並且含碳量不一!
人類改造自然的過程其實是一個可操控溫度上升的過程!
開始只能利用融點比較低的青銅,再高一點就有了生鐵,再高一點就有了鋼,再高就能自由的控制鋼鐵的含碳量,並且往裡面加入自己需要的合金元素來改造鋼鐵的性質!
李斌當然知道怎麼提高溫度!燒焦炭,鼓熱風!
攪拌了五分鐘,李斌拿個勺子舀了一點浸入水裡,等溫度降下來之後拿光譜儀一掃:“不行,含碳量還是太高,繼續攪!”
然後每過一分鐘李斌就做一次取樣,一直到十七分鐘的時候李斌才喊道:“停,現在可以澆了!”
李斌忙著把資料記錄下來,王老漢馬上帶著人把坩堝抬下來開始往模具裡面澆!
先不管它,繼續做兩個軸承座,要先放到軸承座上試一下看轉動起來震動厲害不,萬一不行還可以修整一下!
汽輪機的外殼結構就簡單多了,王老漢帶著人三天就把上下殼澆出來了!
反正現在對效率的要求不高,內部沒辦法加工就用人力打磨一下,保證葉輪轉起來不會碰到殼上就行!
軸承這玩意暫時還是用的李斌從現代帶過來的,沒辦法,先解決電力問題!
今天是拆模的日子,李斌也難得有點緊張了!不知道折騰了這麼久是個什麼結果!
“公子,好鋼啊!”
葉輪一拆出來王老漢拿手指敲了敲葉片!
廢話,我連光譜儀都用上了,要是連含碳量都控制不了還搞個屁啊!巴掌那麼大花了我18萬華夏幣呢!
“怎麼樣?”
“現在看不出問題來,鑄造得是很好,就是不知道公子說的轉起來行不行!”
“那先磨軸把軸承裝上吧!”
沒辦法,沒電,帶過來的機床也用不了,只能靠人一點點的轉一點點的打磨軸。幸虧這是用失蠟法鑄造的玩意,基本按尺寸做的,把軸承拿油煮一煮,半天時間就裝上去了!
把整個葉輪抬到兩邊都裝好軸承座的架子上,運到河邊連在水車上讓它開始轉動,然後看震動情況。覺得那裡多了就銼一刀!
這種精細活就是老王的事了!